Page 267 - Сборник ОРАП 26. 2014
P. 267

Общество независимых расследователей авиационных происшествий
            НЕИСПРАВНОСТИ ГЛАВНЫХ РЕДУКТОРОВ ВЕРТОЛЕТОВ И
            ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ.

            В.А. Сидоров
            член ОРАП, кандидат технических наук
            А.А. Сучков
            С.В. Куликов
            НИЦ (г. Люберцы) ЦНИИ ВВС Минобороны России

                  Находясь  в  центре  винтомоторной  группы  вертолета  любой
            аэродинамической  схемы  и  являясь  средоточием  и  единственным
            передаточным  звеном  сил  и  моментов  между  двигателями  и  несущей
            системой, главный редуктор всегда был предметом особого внимания
            со  стороны  разработчика.  Безусловно,  не  последнее  место  в  этом
            внимании  всегда  же  занимало  и  требование  обеспечения  высокой
            надежности и долговечности этого агрегата. Практически все главные
            редукторы,   находящиеся   в   эксплуатации   обладают   высокой
            функциональной  надежностью  и  чрезвычайной  живучестью  по
            отношению  к  внешним  механическим  воздействиям,  поскольку  их
            дублирование  в  системах  вертолета  практически  невозможно.
            Внутренние  повреждения  определяются,  как  правило,  на  начальной
            стадии  их  развития  по  результатам  плановых  осмотров  датчиков
            контроля,  прежде  всего  магнитных  пробок.  Повреждения  корпуса
            также  гарантированно  выявляются  в  процессе  выполнения  работ
            планового технического обслуживания.
                  Известен  случай  периода  ведения  боевых  действий  в  Чеченской
            Республике  в 2002  году,  когда  вертолет  Ми-24П  совершил  трехчасовой
            полет  при  наличии  сквозной  поперечной  трещины  длиной 130 мм  на
            фланце крепления лапы подредукторной рамы корпуса главного редуктора
            ВР-24.  Трещина  распространялась  от  одного  отверстия  под  шпильку
            крепления  редуктора  до  другого  и,  очевидно,  явилась  следствием
            нарушения  в  эксплуатации  технологии  монтажа  подредукторной  рамы  на
            корпусе главного редуктора при его установке на вертолет.
                  Закономерно,  что  процесс  создания  редукторов  не  обходился  без
            периодического  выявления  конструктивных  недостатков,  а  процесс  их
            устранения  не  прост  и  весьма  продолжителен  по  времени.  Так  в начале
            80-х  годов  прошлого  столетия  в  ходе  заводских  испытаний  вертолета
            Ми-26  на  главном  редукторе  ВР-26  выявилось  масляное  голодание
            верхних  подшипников,  что  явилось  серьезным  препятствием  переводу
            редуктора  в  серийное  производство.  Потребовалось  дополнительное
            исследование  проблемы  с  конструктивной  доработкой  агрегата.  Но  в
            целом  сложившаяся  практика:  испытания  на  стенде,  продолжение
            испытаний  в  составе  вертолета  и  начало  серийной  эксплуатации  с
            временными назначенными ресурсами и сроками службы с последующим
            увеличением  этих  показателей  до  требуемых  величин  всегда  позволяла
            завершить процесс положительным результатом. Хотя, очевидно, он был


                                            265                    Сборник №26
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272