Page 207 - Сборник ОРАП 26. 2014
P. 207

Общество независимых расследователей авиационных происшествий
            О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРПУСА ГЛАВНОГО
            РЕДУКТОРА ВР-8А № СР84201012 ВЕРТОЛЕТА МИ-8Т RA-22300.

            А.Л. Тушенцов
            член Совета ОРАП, начальник отдела ГосЦентра безопасности полетов
            А.А. Шанявский
            начальник отдела ГосЦентра безопасности полетов, д.т.н., профессор
            А.А. Тушенцов
            ведущий инженер отдела ГосЦентра безопасности полетов

                  12.05.2012 при выполнении технического обслуживания вертолета
            Ми-8Т RA-22300 обнаружена течь масла в районе верхнего правого узла
            крепления редукторной рамы из-за трещины в корпусе редуктора в зоне
            правого переднего фланца его крепления к вертолету.
                  В  ГосЦентр  безопасности  полетов  поступил  на  исследование
            фрагмент  корпуса 7971.1816  главного  редуктора  ВР-8А  № СР84201012
            вертолета Ми-8Т RA-22300 ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг».
                  Редуктор  ВР-8А  № СР84201012  выпуска 05.04.1974  наработал  с
            начала эксплуатации 7320 часов, в том числе 527 часов после последнего
            ремонта, выполненного 01.12.2010 в ОАО «УЗГА».
                  По  данным  архива  исследовательской  базы  ранее  аналогичные
            разрушения корпуса редуктора отмечались дважды.
                  Первое разрушение отмечено в 1989 году на редукторе выпуска
            1980  года  с  наработкой 7039  часов,  в  том  числе 1145  часов  после
            последнего ремонта. Разрушение носило усталостный характер и было
            вызвано (заключение  от 09.07.1990  исх.  № 80.103-4348)  сочетанием
            повышенной  напряженности  корпуса  в  зонах  бобышек  узлов
            крепления (от  реактивного  момента  несущего  винта)  и  коррозионных
            повреждений материала.
                  Второе  разрушение  отмечено  в 1998  году  на  редукторе  выпуска
            1983 года с наработкой с начала эксплуатации 9829 часов, в том числе 940
            часов после последнего ремонта. В результате исследования (заключение
            от 25.01.1998  № 8199-АТ/103)  установлено,  что  развитие  трещины
            произошло  за 1700  полетных  циклов  и  вызвано,  как  и  в  первом  случае,
            сочетанием повышенной напряженности корпуса в зонах бобышек узлов
            крепления (от  реактивного  момента  несущего  винта)  и  коррозионных
            повреждений материала в этом месте.
                  Исследование  проводилось  с  целью  установления  причины
            образования   трещины    в   корпусе   редуктора   по   методике,
            предусматривающей выполнение следующих работ:
                  – оценка  технического  состояния  поступившего  на  исследование
                    фрагмента корпуса редуктора;
                  – спектральный  анализ  и  измерение  твердости  материала  корпуса
                    редуктора;
                  – вскрытие трещины и фрактографический анализ изломов корпуса
                    редуктора.


                                            205                    Сборник №26
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212